某石油化学股份有限公司海南二期装置(简称二期)1500t/d合成氨工艺引进美国KBR技术,其离心泵入口管道过滤器均选用管道用国际三通T形直流式过滤器。该型过滤器的优点是:体积小,重量轻,滤芯装拆方便,滤芯清洗方便;缺点是有效过滤面积小。装置自试开机至今,由于过滤器的原因,先后发生多次离心泵运行故障。现该公司委托我公司对该T型过滤器应用中存在的问题分析原因并提出解决措施。
我厂技术员调察发现,在试开车阶段管道里存在大量的杂质没有吹扫干净,当管线内的杂质(如焊渣或污垢等)进入级间耐磨环时,如果杂质小于其间隙,就能通过间隙而不会造成损坏。而尺寸过大的杂质就会被卡在中间并损坏耐磨环,最终导致电动机过载。尽管吸入管线系统在泵试运转前已做过认真吹扫和清洗。然而即使清洗作业十分细心,也很难彻底清除杂质。
因此,在吸入管线上配有一个粗过滤器以便进一步阻止杂质进入泵。对于粗滤器而言,小网眼最佳。但这样会使压力损失变大而不能获得充分有效的面积,因此,使用过于小的网眼是不理想的,经检查发现该离心泵的入口过滤器选用20目/in的不锈钢丝滤网,其可拦截的杂质粒径为0.955mm,而级间口环的设计间隙为0.38-0.41mm,当通过滤网的杂质大小在口环间隙值附近时,杂质将卡在耐磨环之间,从而造成级间耐磨环磨损和卡涩。由于试开车或停车检修后,系统里将经常会携带一定量的杂质,如不及时地提高过滤网的目数,高压锅炉给水泵将会经常卡涩,损坏口环,甚至存在跳车的风险,所以必须对该T型过滤器进行改造。